详细说明 |
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品牌:梦源达 | 产地:江苏 | 价格:1人民币/kg | 规格:齐全 | 简要说明: 梦源达牌的17CrNiMo6无缝钢管厂家报价产品:估价:1,规格:齐全,产品系列编号:88888 | |  | | 详细介绍:
该公司采用与普通碳钢混合轧制的生产工艺,减轻工具粘钢,提高内外表面质量;采用850℃以下预热保温足够长时间,之后快速升温至目标温度的专用管坯加热制度,实现TP110-SUP13Cr管坯的充分加热;合理调整穿孔辊距、导距、顶前压下率,采用较小的咬入角、较低的金属变形速度,有效避免轧卡和毛管分层;使用专用芯棒,控制连轧出口速度,合理设定限定速度,平衡限动扭矩的大小与稳定性,提高轧制成功率。 制约含氮钢应用的一个重要因素就是其冶炼问题。由于氮是气体元素,在钢中的溶解度较低,目前高氮钢的冶炼通常采用加压电渣重熔和反压铸造等工艺来完成,其它还有采用热等静压熔炼、加压感应熔炼及粉末冶金等方法,这些冶炼工艺均需要特殊的设备,成本较高。如何采取经济有效的方法来冶炼高氮钢一直备受关注。中国科学院金属所新近提出了直接采用真空感应炉来冶炼中高氮钢的技术路线。用这种工艺,不加正压,可以冶炼出氮含量在0.5%左右的高氮钢,而且可以有效地控制钢中的杂质元素含量。目前正在对真空感应炉冶炼高氮钢过程中各种影响因素作进一步研究。 一.合金元素对氮含量的影响。氮在铁合金溶液中的溶解度受其它合金成分影响较大。不同合金对氮在钢中的溶解度有不同的作用系数,Cr、Mn、Mo、V、Nb等元素增加氮的溶解度,而Ni、Cu、Si、C等元素降低氮的溶解度。用活度系数可以有效地衡量各种元素对氮在钢液中溶解度的影响。根据目前的实验结果,钢中加入的铬或锰能有效地提高氮的溶解度。 二.添加氮化物种类及方法的影响。利用真空感应炉冶炼高氮钢,主要通过加入氮化物进行氮的合金化。由于真空感应炉冶炼体系是一个低气压系统,氮化物在钢液中的大量熔化和溶解势必造成氮在钢液表面的溢出。如果过早地加入氮化物,溶解在钢液中的氮会不断地参与钢液表面的溢出反应,使钢液中溶解的氮越来越少。另外,如果氮化物熔化温度超过钢液温度,必然会延长熔化时间,较高的熔化温度又会促使氮从钢液中溢出。当氮化物熔化温度较低时(低于钢液温度),氮化物加入到钢液中就会迅速熔化,并被搅拌均匀;由于时间较短,钢液中溶解的大量过饱和氮在浇铸成钢锭以前来不及大量溢出而被留在钢液中,从而得到较高的氮含量。在氮化锰、氮化铬、氮化硅等几种氮化合金中,只有氮化锰的熔化温度较低,约1200℃左右,而氮化铬、氮化硅的熔化温度都在1600℃以上。所以在使用真空感应炉冶炼高氮钢时,以使用氮化锰为宜。 三.冶炼参数的影响。实验表明,随着温度的升高,氮在钢中的溶解度反而下降了,这可能是由于钢中合金元素的相互作用引起的。因此冶炼时控制好钢液温度以及出钢温度是保证钢液中氮含量的一个重要因素。另外,真空炉的一些规格和参数(如炉腔的容积、冶炼用坩埚的规格等)都在一定程度上影响到氮在钢液中的含量。炉腔小,在压力不变的情况下,可以减少氮向炉腔的扩散;坩埚的内径越小,钢液和外界接触的比表面积越小,氮参与溢出反应的机会越小,都有利于保持钢液中较高的氮含量。还有,当钢中含有大量的氧时,使用碳脱氧生成的CO气体很容易诱发溶解在钢液中的氮形成气泡而溢出,不利于获得较高氮含量。 1 概述 山西长钢现共有5座高炉,分别为100m3×2;300m3×1;350m3×2。长钢自2002年10月开始高炉喷吹煤粉的实践和研究,经过近1年的生产研究探索,顺利实现了从无烟煤到烟煤的转换,高炉的利用系数、煤比稳步提高。 炼铁厂高炉喷煤比上到100kg/t以后,由于高炉鼓风温度较低,进一步提高煤比受到很大的制约,对高炉重力除尘灰和布袋除尘灰进行分析化验后,发现除尘灰中含C量升高(长钢为了保证煤粉的有效燃烧,自喷煤前、喷煤中、及富氧后对除尘灰进行周测),由此确定,在现有的条件下,进一步提高煤比,将会影响到煤粉的燃烧。 2 富氧技术推广实施及效果 提高高炉鼓风中的含氧量称为富氧鼓风,把单位体积中含有的来自工业氧气(一般含氧99.5%)的氧量称为富氧率。富氧和喷吹煤粉结合是高炉强化的有效措施,是提高冶炼强度、增加产量的重要途径。氧气加入的方式有以下3种: ① 鼓风机后加入,即将氧气厂送来的高压氧经减压后加入冷风管道,经过热风炉进入高炉。这种供氧方式可以远距离输氧,氧压高、管径小、易于连锁控制。 ② 鼓风机入口加入低压氧气或者低纯度氧气,送到鼓风机入口混合,并且经过鼓风机加压后同冷风一起经过热风炉加热后送入高炉,这种供氧方式,动力消耗最低,可以低压送入鼓风机口,操作控制由鼓风机站统一管理。 ③ 通过氧煤枪将高压氧气送入高炉,这是一种经济的供氧方式,氧煤在氧煤枪出口充分混合后送入高炉,可提高煤粉燃烧率,缺点是氧气引至风口附近,管路复杂,安全防护设备繁琐。 长钢炼铁厂在经过反复论证和考察后,认为采用第一种富氧方式最为经济可靠,符合长钢高炉的实际情况。
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